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文檔簡介
1、本文針對江西某生物制藥廠生產過程中排放的高氨氮濃度、高濃度有機物的廢水。根據(jù)廢水特性提出了UASB反應器+A/O聯(lián)合工藝處理方案。控制UASB工藝操作條件使高濃度有機物得到有效去除,為后序生化工藝提供可靠保障;A/O工藝在A池中利用進水有機物和回流混合液中硝態(tài)氮進行反硝化作用,在O池中利用硝化作用去除大部分氨氮;利用折點氯化法進一步去除出水氨氮。經(jīng)過對聯(lián)合工藝4個多月啟動、調試和穩(wěn)定運行,結果表明出水水質穩(wěn)定良好,符合現(xiàn)有國家排放標準。
2、
(1)原水混合液有機濃度高,在4600mg/L和5200mg/L之間浮動,采用UASB反應器去除大部分有機物。UASB接種污泥取自消化池污泥約150m3,接種后污泥的初始濃度約為1.325 kgVSS/m3。UASB啟動采取低負荷進水,逐步提高反應器容積負荷的方法。初期經(jīng)過控制進水流量和有機濃度確保容積負荷在0.96~1.15kg/(m3·d)之間,之后逐漸提升容積負荷。嚴格控制pH、堿度、污泥負荷、溫度、水力負荷、等工
3、藝條件,得出反應器運行最佳條件。啟動40d后,反應器顆粒污泥增多,最終實現(xiàn)厭氧污泥顆?;?。穩(wěn)定運行后,反應器容積負荷達到3.3 kg/(m3·d),有機物去除率在75%左右。
(2)原水混合液氨氮較高,進水氨氮濃度在200~250mg/L左右,采用A/O工藝能有效去除氨氮和剩余有機物。A/O工藝啟動初期采取低負荷間歇,之后連續(xù)進水,并逐漸提升進水有機濃度和氨氮濃度。隨著溫度上升和微生物活性增強,控制硝化混合液回流比、溫度、
4、DO、pH、污泥回流比等工藝條件,工藝出水氨氮和有機物濃度慢慢降低,經(jīng)過3個月,A/O啟動成功。穩(wěn)定運行后,控制A池DO在0.5mg/L,O池前端DO在3~3.5mg/L,末端在3~5mg/L;A池pH在7.5~8.0,O池在7~7.5;混合液回流比為2.75~3;污泥回流比為1.0。氨氮去除率在85%以上,出水COD在200mg/L以下。
(3)A/O工藝出水氨氮需進一步處理??刂普埸c氯化法工藝條件,出水氨氮明顯低于國家
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